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精益管理战报2017第二十一期

2022-05-30 16:59:17

用最简单的汇报做最精彩的精益

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精益管理战报

第二十一期


凛冬即使将至

也挡不住精益干货的推行

总结

第一站

中药提取车间

01  周JIT生产执行情况

02 周生产过程问题及跟进

03  周期及库存达成情况

周JIT生产执行情况

本周采用众生丸干膏粉早中班9罐的生产模式,每天生产2轮;

周生产过程问题及跟进

拉错物料问题:  

      121111脑栓通四味药干膏粉醇沉液回收生产前,发现从冷库拉回的郁金提取液(四味药中间物料)中有2桶血栓通胶囊三七浸膏。

原因:  

1、操作人员未提前准备物料并复核,生产前未提前准备匆忙将物料从冷库拉出,未复核物料品名及数量;

2、物料摆放区分不明显;因冷库摆放空间较小,物料未能按品种摆放;

3、同批郁金提取液生产方式影响;即分2天生产、2天入库,物料在入库时受前后时间影响,未能按批次归一摆放。

预防方法:  

1、冷库中物料采用间距管理,不同批次产品摆放时,地台板间距留出60cm;

2、物料放置看板管理,针对冷库中物料,制作冷库物料索引看板,指导物料找寻;

3、制定物料准备及复核标准。     

细粉碎机故障:  

      12月5日,在带干171111批赤芍干膏粉时,BVD690真空带式干燥机组的在线粉碎机不能正常运行 ,导致该批次物料未能在线进行粉碎,于12月6日使用万能粉碎机进行离线粉碎。粉碎机自2016年11月完成改造,至今1年时间,自11月份拆卸维修后,连续出现不能卡死设备的问题。

原因:  

在线粉碎过程干膏粉粉从粉碎腔与粉碎电机连接处进入粉碎轴,卡死粉碎机。

解决方案:  

目前通过更换机械密封的方式仅能短暂解决问题,现与厂家沟通处理方案。

浓缩器生产丹参浸膏后清洁问题跟进:  

针对浓缩器生产后清洁不干净,影响后续产品的生产。

试验情况  

1、75%乙醇浸泡2次,每次6小时以上,饮用水清洁4次,但煮水消毒时饮用水仍有颜色,且清洗水中检出0.09ug/g的丹参酮IIA残留  ;

2、采用1%碱液浸泡12小时,饮用水清洁2遍后,再用75%浸泡6小时,后饮用水清洁2遍,煮水消毒时饮用水仍有颜色。

后续考察计划  

在下轮生产时,计划首先使用95%乙醇进行浸泡,再用碱液清洁,试验清洁效果。

复方血栓通软胶囊干膏粉二次粉碎跟进:  

血栓通软胶囊三七干膏粉、三味药干膏粉在进行在线粉碎后,还需进行二次粉碎,增加1天的周期。

问题跟进处理进度  

本周工艺技术部已按考察方案进行了小试,小试过程未见异常,待产品检验及进行加速考察。

自动化提取罐温度计维修跟进:  

针对6、7号自动化提取罐温度计异常,导致生产需手动跳步操作。

问题跟进处理进度  

本周已完成自动化提取罐温度计的维修,目前使用正常。

 周期及库存达成情况

生产周期指标达成情况

库存指标达成情况

在库物料库龄分析

脑栓通四味药干膏粉11月周期统计

1、脑栓通四味药干膏粉11月生产周期在9-13天范围内,与10月周期基本持平;

2、采用早夜班生产模式,缩短过程浸膏等待时间,生产周期缩短。

赤芍干膏粉11月周期统计

1、赤芍干膏粉11月生产周期在8-10天范围内,与10月周期基本持平;

2、采用早夜班生产模式,缩短过程浸膏等待时间,生产周期缩短。

血栓通胶囊三七浸膏11月周期统计

血栓通三七浸膏11月生产周期在10-12天范围内,周期基本持平。

赵总:中药提取车间目前的重点产品周期的数据是较为稳定并呈现一定周期性波动,具有可接受性,应将其固化,同时将关注点下沉,往人料等方向转移。

众生固体车间

01  11月份周期分析

02  11月份物耗分析

03  上期问题点

04  本周问题点

总结

第二站

11月份周期分析 

复方血栓通胶囊

11月份总入库31批次,平均周期为22天。

清热祛湿颗粒

总入库14批,平均周期为11.3天。周期16天是由于检测人员的失误,即放行审核迟3d。

众生丸

11月份总入库23批次,平均周期为19.3天

11月份物耗分析

复方血栓通胶囊成品率 

复方血栓通胶囊月均成品率

三七药渣粉

总成本比预算节约146641元,其中主料节约81512.2元,

辅料节约44476元,

包材节约20652元

众生丸成品率

众生丸月平均成品率

众生丸干膏粉重量

总成本比预算多耗了3945元,其中主料多耗3838元,辅料多耗1101元,

包材节约993元

清热祛湿颗粒成品率

总成本比预算节约了2256元,其中主料多耗844元,辅料多耗583元,包材节约3683元。

上期问题点

铝塑包装出现不剔废的情况

密封圈磨损快,可能是转轴内部铜套影响 。

措施:车间在12月2日更换密封圈暂时可以生产,但每天需更换1次;

铝塑4伺服电机减速箱漏油

暂时不明具体原因,维修人员猜测是电机负荷运行致温度高造成密封性差漏油。

措施:同时申购了厂家的铜套。

目前采取措施:在电机上加冷冻水降温,同时购买原厂家伺服电机

本周问题点

问题1:12月4日铝塑2线在10:00左右PVC不能传送,延误生产时间30min

原因分析:铝塑泡罩包装机中间继电器触点碳化导致接触不良。

解决方法:更换中间继电器;工程部人员与车间设备主管在12月1日使用热成像检测仪对车间的设备进行检测,当时发现该继电器比其他的铝塑机温度偏高;建议车间定期使用热成像检测仪对关键设备进行检测,做好预防性维修。

问题2、12月6日15:05出现铝塑4线捆扎机不能切膜现象,延误40min的生产。

原因分析:捆扎机切刀偏移,员工不能熟练调整参数

解决方法:由熟练工培训,制作调试OPL,减少调机过程的等待时间

问题3、铝塑4线在生产171127批复方血栓通胶囊过程出现爆囊现象

原因分析:本批使用华光胶囊,韧性相对九江胶囊差,不适应铝塑4设备

的下料方式

解决方法:

1、为了保证产品质量,更换为171129批复方血栓通胶囊生产,

原171127批使用铝塑2线生产;

2、目前在排产过程避免铝塑4使用华光胶囊;

3、供应商对空心胶囊进行改善。

赵总:众生固体车间目前重点品种的周期数据规律性不明显,考虑控制目标的下移。且应做好核心参数的调控权限控制,做好本车间的管控工作,同时处理问题时应从本质出发,从跟源上解决问题。

宁可牺牲局部产量,绝不放出质量炸弹!

总结

第三站

华南固体车间

01  11月生产计划完成情况

02  JIT周执行情况

03  下期工作计划

11月生产计划完成情况 

生产计划达成率

完成率只有48.5%

华南固体厂房维护后恢复生产迟,一般9月份的计划需在8月15日左右启动生产,但实际在8月25日前工序启动,包装工序9月10日才全面恢复,导致9月有47批推迟10月入库;10月因国庆放假即完成9月延期的47批计划后,最终10月又延期46批次至11月;截至11月止共55批未完成入库;

生产计划完成情况原因分析——缺料

23批次,占未完成42%

生产计划完成情况原因分析——包材缺陷

3批次,占未完成5%

生产计划完成情况原因分析——解决思路

生产计划的低完成率,车间有无法推卸责任,但是巧妇难为无米之炊,我们的孤身作战显得苍白无力。原料、辅料、包装材料的种种缺陷难以为交货期保驾护航,前端供应链条摧枯拉朽,后端岂能稳健运营

JIT执行情况

中间产品检验及时性

●按计划时间出单与提前出单共占比74%(未达目标值90%),其中15%批次是周日检验,周一出单;

●有未按计划出单时限批次占26%(含周日)


JIT执行过程中问题点-设备类(封口机)

设备类占55%:

车间共有9台晶体管铝箔封口机,头孢车间的为04年开始使用,激素车间和华南固体6线是08年开始使用,使用年限长。

JIT执行过程中问题点-物料类

物料类占33%

2017年  年月日包材异常问题占50%

该供应商在自动线包材供应3批物料上,每批物料均出现异常影响进度3-11天。

下期工作计划

赵总:供应商的管理本质不是通过包材等异常而更换供应商,而是做到如何与供应商解决问题。同时对于包材等物料异常的管理上,质管部、供应部等成立供应商的管控小组,加强对其的监督管理!

无菌及液体制剂车间

01  上期问题跟进情况

02  生产执行情况

03  过程中的问题

04  下周工作计划

总结

第四站

上期问题跟进情况

问题一

问题二

问题:注射用甲钴胺171103批生产时应急灯突然亮起又熄灭

处理情况:发现异常后在出箱前把应急灯灯管拆卸,受影响产品为一个板层,已分隔,并加倍取样送检理化

预防措施:由QA重新排查现场的应急灯情况,对与工程图纸进行核对,对遗漏的进行拆除处理

问题三

注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁中间产品的含量出现下降趋势,目前已对生产过程进行调查,暂未发现异常,检验的波动?,或建议用产品的方法复检原料对比

生产执行情况

11月冻干液体共计31批计划未完成,分析如下:

  1、材料质量异常影响13批,占比41.9%,主要是无菌的普拉洛芬瓶子内包破损和左旋的焦亚硫酸钠检验不合格;

  2、材料供应异常影响10批,占比32.3%,主要体现在氮卓斯汀滴眼液瓶子供货延迟(物料计划问题),临时追加的 五维他口服液订单的烟酰胺需要追加采购(订单下单问题);

 3、设备异常影响8批,占比25.8%,主要是11月一台冻干机出现故障。

生产周期情况

甲钴胺产品的生产周期

收得率情况

注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁:171101瓶底裂痕

五维他口服溶液

中间产品库存情况

过程中的问题

设备类

现象:切刀绝缘线破损,漏电

原因分析:长期高温环境使用磨损

解决方案:粘贴高温胶布,定期检查

现象:洗瓶机与隧道式灭菌干燥机的过渡板不平整

原因:长期使用磨损

                                    方案:拆卸,打磨处理

冻干机设备异常解决

物料类

产品类

液体VS冻干

根据物流管理部反馈,液体制剂产品发货搬运过程中打包带容易扯断

下周工作计划

总结

第五站

工程部

01  本期主要工作概述

02  下期工作开展计划

本期主要工作概述

众生固体铝塑机压辊检测

@工程部

以上为铝塑1、2、3号机压辊温度,实际设定温度分别为240度,240度,210度。温差原因可能如下:

1、温度传感器位置未到位。

2、发热管老化,造成温度不均匀(填料,发热管电阻等)。

华南头孢车间照相检测改善跟进

1、背景:

在2017年3月份,该机照相检测运行不稳定,时常有卡机现象,导致正常铝塑产品被剔除,严重影响生产;经过多次更换实验,问题未得到解决。该照相检测装置无法维修,部分电子元件老化,主机运行速度缓慢,无法满足生产要求,只能更换主机。

2、改善目标

2.1、恢复头孢类固体制剂车间铝塑包装机照相检测功能

2.2、新康耐视相机满足生产车间对铝塑板药片速度要求

2.3、实现准确的检测药板中出现的药片缺失,并给出可靠的电信号

2.4、可准确的剔除NG信号的药板

3、改善结果:

目前已测试一批产品,除会剔除个别良品外(应是模板设置问题),未出现有空泡未剔除的现象,后续持续跟进生产调试。

华南车间影响JIT项目设备问题跟进

下周工作开展计划

华南JIT项目中设备问题跟进

围绕设备手册的工作


赵总:变更等红线不能随便触碰,先稳定后改善,生产周期、准确时间、数量等均不能成为借口阻挡产品质量的保证!在人员、质量、成本等管理中应将精益思维贯彻其中,实施到现场。

目前存在信息孤立处理的隐患,应将信息共享化,同时在预防事情发生上设立防线“出收前堵”。

2018年应重点关注:一、维持正常生产与长期运营正常两手抓;二、问题从源头上根本解决;供应链管理上采取采供销一体化;三、质量应为重头戏,时刻关注质量保证质量。


●End●

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