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南阳热电#1炉飞灰含碳量高分析及治理

2021-09-18 09:46:04


摘  要:本文简单阐述了公司#1炉飞灰含碳量从2015年11月最低1.3%逐步升至2016年3月最高点2.85%,对#1炉飞灰含碳量逐步升高的影响因素逐一进行分析,从中寻求降低#1炉飞灰含碳量的办法,制订治理方案,依据方案对现场设备系统进行排查,最终达到解决降低#1炉飞灰含碳量的效果飞灰含碳量偏高的原因分析及其治理

关键词:锅炉    飞灰含碳量    影响    因素  


一、#1炉飞灰含碳量2015年9~2016年3月变化趋势图:


从#1炉飞灰含碳量2015年9~2016年3月变化趋势图可以看出,#1炉飞灰含碳量的升高是从2015年11月开始的,在2015年11月之前,#1炉飞灰含碳量较为稳定,但在2015年11月后,#1炉飞灰含碳量月平均值从1.47%逐步升至2016年3月份月平均值2.34%,升高0.87%,供电煤耗同比升高0.87*0.75=0.6525g/kw.h。严重影响锅炉效率和经济性,对这期间煤质、一二次风配比、一次风压、磨煤机出口温度、磨煤机运行方式、煤粉细度进行分析,找出原因及其解决问题的办法,把锅炉飞灰含炭量控制在合理的范围内,对生产运行具有重要的意义。


二、#1炉飞灰含碳量高因素分析

煤粉在锅炉内燃烧基本分为加热干燥、挥发份析出着火、燃烧、燃烬四个阶段。要使煤粉燃烧完全,首先要保证迅速而稳定的着火。煤粉在着火阶段,其周围被一次风包围,具有足够氧气,由于煤粉气流温度较低,所以这个阶段的关键是迅速将煤粉加热到其着火温度。只有实现了迅速而稳定的着火,燃烧和燃烬才能迅速进行,如果着火过迟,就会推迟整个燃烧过程,致使煤粉来不及烧完就离开炉膛。随着燃烧的进行,煤粉温度逐步升高,而其周围氧气也逐步耗尽,此时需要及时供给充足的氧气促使煤粉燃烧完全。

1、煤质。随着近几年煤炭价格下调,公司进煤结构得到很大改善,高硫、低挥发分、低含碳量拒之门外,取而代之的是低硫、高挥发分高热值的煤种。公司锅炉燃烧系统配置的是双进双出直吹式制粉系统,当煤的发热量偏低时,同样的锅炉负荷所需的实际煤量增大,相应的一次风量就会增加,导致理论燃烧温度和炉内的温度下降,使煤粉气流着火延迟,造成飞灰含碳量增大。当煤的挥发份偏低时,煤粉气流着火温度显著升高,着火热随之增大,造成着火点后移,火焰中心上移,尾部排烟温度随之升高,飞灰含碳量也会增大。当煤的灰份偏高时,其中的灰份不仅不发热而且还要吸收热量,致使碳粒表面燃烧速度降低,火焰传播速度减缓,着火推迟,飞灰含碳量升高。同时灰份的增大,也会使煤的燃烬程度变差。因为灰份含量增大,碳粒燃烧过程中被灰层包裹,不易燃烬。造成飞灰含碳量升高。当煤的水分偏大时,煤粉进入炉膛后,使炉内温度降低,导致燃烧稳定性变差,煤粉的燃烬程度降低。但近阶段煤质逐步偏好,当前的煤质理论上降低飞灰含碳量,所以,煤质不是引起#1炉飞灰含碳量升高的因素。

2、一二次风配比:二次风混入一次风的时间要合适。在一次风携带煤粉着火后送入二次风,补充煤粉气流燃烧所需的氧气,使它与着火燃烧的煤粉气流强烈混合,促使煤粉的燃烧和燃尽过程。二次风如果在煤粉着火以前过早的混入一次风对着火是不利的,尤其是对于挥发份低的煤更是如此,因为二次风的温度大大低于火焰温度,大量低温的二次风混入则会降低火焰温度,这种过早的混和,使煤粉需要的着火热增加,着火推迟,势必增加机械不完全燃烧损失,飞灰含碳量上升。但如果二次风过迟混入,又会使着火后的煤粉得不到燃烧所需氧气的及时补充,这也会使炉内燃烧不完全,飞灰含碳量增加。#1炉在运行调整中,通过各种手段且对两台锅炉进行燃烧对比,同样的调整方式,#1炉飞灰含碳量明显高于#2炉,一二次配比不是引起#1炉飞灰含碳量高的主要因素。

3、一次风压:一次风压越低,一次风速越低,燃烧器着火点越近,煤粉在炉膛内滞留时间越长,煤粉燃尽程度越高。在#1、2炉燃烧调整中,#1炉分离器出口一次风压低于#2炉分离器出口一次风压,同等工况下,#2炉灰飞含碳量确低于#1炉,所以一次风压也不是引起#1炉飞灰含碳量高的主要因素。

4、磨煤机出口温度:我公司磨煤机出口温度允许范围75~100℃,磨煤机出口温度的高低直接关系到炉内燃烧工况。对于同一台燃煤锅炉,当其它条件相同时,通过提高煤粉气流的初温,从而减少把煤粉气流加热到着火温度所需的着火热,有利于降低飞灰含碳量。相反,如果磨组出口温度较低,会增加煤粉燃烧的着火热,同时也会使炉膛的温度相应降低,影响煤粉的着火和燃尽,使得飞灰含碳量增加。当前磨煤机出口温度实际控制在80~90℃之间,两台炉磨煤机出口温度控制基本一致,所以磨煤机出口温度不是引起#1炉飞灰含碳量偏高的主要因素。

5、磨煤机运行方式:单套磨煤机运行,一次风速高,磨煤机出力大,导致燃烧器着火点偏远。在#1、2炉长期运行中,一直维持两套制粉系统运行,不存在单套制粉系统长期运行的方式,所以磨煤机运行方式也不是#1炉飞灰含碳量偏高的原因。

6、煤粉细度:煤粉越细,燃烧越尽,飞灰含碳量越低。影响公司煤粉细度的因素很多,磨煤机出力、一次风压、煤质可磨系数、分离器折向挡板的调节开度、磨煤机衬板带球能力等均会影响磨煤机煤粉细度。根据运行参数和#1、2炉现场设备实际情况对比发现,#1炉煤粉细度比#2炉大,但两台炉磨煤机出力、一次风压、煤质可磨系数、分离器折向挡板的调节开度均保持一致,唯有#1炉#1磨煤机衬板磨损较为严重,带球能力偏弱,如图所示。


所以经过仔细分析,#1炉#1磨煤机衬板磨损严重,带球能力较弱,影响煤粉细度,导致#1炉飞灰含碳量偏高。但在煤粉取样分析中显示煤粉细度在14~18%之间,与#2炉基本一致,从中可以判断#1炉#1制粉系统取样不准确。


三、#1炉飞灰含碳量高治理

2016年3月,在公司#1机组停运期间,对#1炉#1磨煤机衬板进行更换,如图所示:



四、#1炉飞灰含碳量高治理成果

#1机组于2016年4月10日启动,#1机组启动后对飞灰含碳量数据分析如下:


从曲线图数据可以看出,#1炉#1磨煤机衬板更换后,磨煤机带球能力升高,煤粉细度降低,煤粉燃尽程度较高,同时经过运行精心调整,#1炉灰飞含碳量由原来的两个以上,下降到当前的1.38%,效果明显。


五、结束语

通过#1炉飞灰含碳量偏高治理可以看出,参数异常分析,不要仅局限于人员对运行参数的调整,设备性能也是引起参数异常的一个重要因素。通过综合分析、逐条筛选,会发现参数异常的根本原因,最终达到解决问题的效果。


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